Gönderen Konu: Eski motorların dijital uyum sorunu  (Okunma sayısı 2976 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı koraycenan

  • Kulüp Üyesi
  • Forum Üyesi
  • Yer: istanbul
  • Yaş: 52
  • İleti: 1335
Eski motorların dijital uyum sorunu
« : Aralık 29, 2007, 16:47:22 »
Merhaba modelci dostlar, şu ana kadar 4 tane eski lokoyu dijitale cevirdim. Ama bir sorun var lokolar analog modda çalışırlarken düşük hızlarda herhangibir titreme göstermeksizin çalışıyorlar. Ama dijitale çevirince düşük hızlarda titreme meydana gelmekte 2 lokoda. Bu lokolar en eski olanlar. Diğer 2 lokoda böyle bir problem yok. Acaba bu sorunu nasıl ortadan kaldırabilirim. Fikri olan varmı. 2 lokonun kömürleri gayet iyi dummyi takıp analog çalıştırınca  her 2 side düşük hızlarda çok iyi. Şimdiden teşekkürler.
z scale,ho scale, rc, yani model ve modelcilkle ilgili herşey...

Çevrimdışı Aynur&Sermet

  • Aynur&Sermet ERAY
  • Kulüp Üyesi
  • Forum Üyesi
  • Yer: ANKARA
  • Yaş: 69
  • İleti: 204
Ynt: Eski motorların dijital uyum sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2008, 16:37:39 »
Merhaba Koray Bey,

Forum da gezerken tesadüfen sorunuzu gördüm. Tarihi eski, şu ana kadar bir cevap bulabildinizmi ?
Ben kendim bir sistem yapmıştım. Eğer sürücü sinyalin frekansı (benimki 110 Hz) düşük olursa bazı motorlarda düşük hızlarda dediğiniz gibi bir ses yapıyordu(ama çok hafif). Bu yanılmıyorsam motorların sargılarının L(self) değerinin düşük olmasından oluyor. Çünkü eski motorlar, eski teknoloji ve yenilerine göre çok akım çekiyorlar(yeniler 100-200 mA eskiler 200-600 (belki daha fazla!)).
Eğer sizin sisteminizde sürücü sinyalin (PWM, atma genişlği modülasyonu) frekansı
ayarlanabiliyor ise, frekansını yükselterek 200 Hz gibi) deneyin muhtemelen daha azalacaktır.
Sonuçtan haberdar ederseniz sevinirim.
selamlar

Sermet Eray